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乳粉大腸菌群超標(biāo)案例

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2015-06-17  來(lái)源:食品伙伴網(wǎng)  作者:曾憲碧
核心提示:很多通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)的細(xì)心觀察就可以發(fā)現(xiàn)的原因,由于忽視了現(xiàn)場(chǎng),一味地從理論上進(jìn)行分析,往往走很多彎路,還找不到真正的原因。因?yàn)槔碚摲治龊腿訖z測(cè)的不全面,使分析的結(jié)果具有局限性,容易掩蓋問(wèn)題的真正原因。

產(chǎn)品:
全脂加糖乳粉
背景:
    乳粉是以新鮮牛乳為原料,經(jīng)科學(xué)加工而制成的。乳粉水分含量很低,一般在2.5~3.0%,消除了細(xì)菌繁殖的危險(xiǎn)。相對(duì)鮮乳和其他乳制品,乳粉的儲(chǔ)藏運(yùn)輸費(fèi)用低,不易腐敗變質(zhì),保質(zhì)期長(zhǎng),能在任何季節(jié)供應(yīng)到任何地區(qū),更有利于牛乳的普及和擴(kuò)大牛乳的消費(fèi)。
    乳粉生產(chǎn)采用的是適度熱處理,如多效濃縮、噴霧干燥、流化床兩次干燥等技術(shù),最大程度保留了牛乳的營(yíng)養(yǎng)。與生鮮牛乳相比,脂肪、碳水化合物和礦物質(zhì)沒(méi)有損失,蛋白質(zhì)平均保留95%以上,必需氨基酸保留85~100%以上。
    在乳粉加工過(guò)程中,可以對(duì)其營(yíng)養(yǎng)成分進(jìn)行調(diào)整,或強(qiáng)化其它特殊營(yíng)養(yǎng)成分,做成適合不同人群營(yíng)養(yǎng)需要的產(chǎn)品。
    乳粉除直接沖服食用外,還可以用做其它食品的原料。乳粉經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,適合大眾消費(fèi)。對(duì)于像我國(guó)這樣幅員遼闊、南北乳業(yè)發(fā)展不平衡的國(guó)家,乳粉生產(chǎn)就顯得更具有重要意義。
    本案例涉及的產(chǎn)品是全脂加糖乳粉,其工藝流程為:
    生鮮牛乳→標(biāo)準(zhǔn)化→殺菌(板式換熱器)→濃縮→離心噴霧干燥→篩粉/涼粉→包裝→檢驗(yàn)→合格入庫(kù)→出廠
質(zhì)量事件:
    八月某日,在出廠檢驗(yàn)中,發(fā)現(xiàn)某批次全脂加糖乳粉大腸菌群為230MPN/100g,超出國(guó)標(biāo)要求(≤90MPN/100g)。
調(diào)查分析與整改措施:
    1.初步排查:
    查生產(chǎn)記錄,消毒、濃縮、噴霧、包裝等工序均正常,設(shè)備、容器、管道的清洗消毒也正常。
    板式換熱器經(jīng)過(guò)了大修,更換了控制設(shè)備。由于是更換零件,由公司設(shè)備維修部門自己安裝調(diào)試。
    因此,初步懷疑是新修的板式換熱器存在問(wèn)題,造成牛乳的殺菌不徹底。
    2.實(shí)驗(yàn)室分析排查:
    微生物的污染可能出在任何環(huán)節(jié),為了盡快找出原因,對(duì)生產(chǎn)過(guò)程分段采樣進(jìn)行微生物檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)表4.3。
    表4.3  采樣檢測(cè)結(jié)果
    從上述檢測(cè)結(jié)果來(lái)看,問(wèn)題不是出在消毒環(huán)節(jié),而是濃縮環(huán)節(jié)。
    通過(guò)實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析,存在兩個(gè)方面的可能:
    濃縮時(shí)水力噴射器的水倒灌入濃縮鍋內(nèi)導(dǎo)致二次污染;
    濃縮鍋內(nèi)存在衛(wèi)生死角導(dǎo)致的二次污染。
    3.初步糾正措施:
    對(duì)濃縮鍋進(jìn)行徹底的清洗消毒,并加大清洗液濃度,確保清洗效果。
    檢查水力噴射器的密封狀態(tài),換掉了密封不太好的密封圈。
    4.效果驗(yàn)證:
    當(dāng)天的成品檢測(cè)結(jié)果合格,問(wèn)題得到初步解決。
    可是跟蹤驗(yàn)證產(chǎn)品,產(chǎn)品質(zhì)量卻波動(dòng)較大,產(chǎn)品大腸菌群出現(xiàn)時(shí)好時(shí)壞現(xiàn)象,在40~230MPN/100g之間。
    5.進(jìn)一步跟蹤調(diào)查:
    連續(xù)進(jìn)行分段采樣實(shí)驗(yàn),殺菌后的半成品檢測(cè)均合格,而濃縮后的半成品卻時(shí)好時(shí)壞,無(wú)規(guī)律可循,問(wèn)題一時(shí)陷入了僵局。
    跟蹤生產(chǎn)多天后,一個(gè)偶然的機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn)板式換熱器上的溫度表與控制臺(tái)上的數(shù)顯溫度表殺菌溫度不一致,相差高達(dá)8℃;繼續(xù)統(tǒng)計(jì)二塊表之間的誤差,呈波浪型變動(dòng),即誤差在0~8℃之間變動(dòng),當(dāng)數(shù)顯表(操作工人按此表進(jìn)行記錄和控制)顯示為最低關(guān)鍵限值80℃時(shí),其最低的實(shí)際溫度只有72℃,達(dá)不到殺菌的要求。
    由此推斷:是殺菌溫度不平衡,導(dǎo)致半成品、成品微生物指標(biāo)出現(xiàn)時(shí)好時(shí)壞的情況,而實(shí)驗(yàn)過(guò)程取樣的沒(méi)有廣泛的代表性掩蓋了這一問(wèn)題。
    6.跟進(jìn)整改措施:
    咨詢?cè)O(shè)備零件生產(chǎn)廠家,對(duì)設(shè)備控制臺(tái)上的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整,并對(duì)該臺(tái)設(shè)備上的所有溫度控制儀進(jìn)行校準(zhǔn)。
    7.效果驗(yàn)證:
    經(jīng)調(diào)整設(shè)備和校準(zhǔn)儀器后,跟蹤產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果,大腸菌群和細(xì)菌總數(shù)均未再出現(xiàn)不合格。
工作體會(huì):
    1.生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理:
    公司制定了《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》、《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序》,詳細(xì)規(guī)定了工作程序和各部門的職責(zé)。根據(jù)程序,生產(chǎn)設(shè)備大修后要進(jìn)行設(shè)備性能的驗(yàn)收和驗(yàn)證;關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控儀器進(jìn)行周期檢定,必要時(shí)進(jìn)行校準(zhǔn)。
    一份好的文件,只有落實(shí)到位才能產(chǎn)生體系運(yùn)行的預(yù)防效果。否則,雖然制訂了文件,實(shí)際管理過(guò)程卻拋開(kāi)文件要求,憑著經(jīng)驗(yàn)、報(bào)著僥幸心理去工作,必然會(huì)付出高昂的代價(jià)。
    就拿這次事故來(lái)說(shuō),前后經(jīng)過(guò)10天才找到了原因,解決了問(wèn)題。而這10天所生產(chǎn)的產(chǎn)品全部屬于有潛在安全隱患產(chǎn)品,要重新復(fù)原后再加工,這是直接損失,間接損失就更大。
    2.發(fā)生問(wèn)題要從各個(gè)方面查找原因,并首先到一線、到現(xiàn)場(chǎng)查找原因。
    很多通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)的細(xì)心觀察就可以發(fā)現(xiàn)的原因,由于忽視了現(xiàn)場(chǎng),一味地從理論上進(jìn)行分析,往往走很多彎路,還找不到真正的原因。因?yàn)槔碚摲治龊腿訖z測(cè)的不全面,使分析的結(jié)果具有局限性,容易掩蓋問(wèn)題的真正原因。如本次事件的分析過(guò)程,前期就被化驗(yàn)室的取樣檢測(cè)結(jié)果所誤導(dǎo),認(rèn)為殺菌過(guò)程不存在問(wèn)題,而使問(wèn)題一時(shí)陷入僵局。
 
編輯:foodnews

 
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